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Ítem “Implementación de un prototipo didáctico de control de flujo y nivel de líquido para la Universidad Nacional de Jaén”(Universidad Nacional de Jaén, 2026-05-06) Paiva García,Dahana Milagros; Olivera Díaz,Hilder; Pinedo Nava, Henry OswaldoLa investigación desarrolló, implementó y validó experimentalmente un prototipo didác-tico para el control de flujo y nivel de líquidos, orientado a fortalecer la formación de es-tudiantes de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Surge como respuesta a la limitada disponi-bilidad de módulos educativos que permitan experimentar modelos matemáticos y compa-rarlos con sistemas reales. La metodología aplicó un enfoque de desarrollo tecnológicoexperimental, diseñando una arquitectura de control de bajo costo y fácil acceso mediante hardware abierto Arduino IDE y comunicación RS485-TTL. Se estableció un modelo ma-temático de primer orden para describir la dinámica del sistema de nivel, constituyendo la base para la planificación y el componente didáctico del prototipo. El resultado principal es un prototipo funcional y económico, clasificado como prueba de concepto. Su validación experimental incluyó la implementación de un control ON/OFF en lazo cerrado, demos-trando que el sistema mantiene el nivel dentro de una banda de histéresis incluso ante va-riaciones del punto de consigna. Se valida que el modelo teórico se ajusta al comporta-miento real del sistema, aunque intrínsecamente siempre van a existir desviaciones atribui-bles a la aleatoriedad inevitable debida al ruido. Se concluye que constituye una herra-mienta eficaz para reforzar la comprensión de sistemas de control realimentados, y mode-lado matemático a un sistema real, que aporta un recurso académico didáctico sostenible para la UNJ.Ítem Sostenibilidad del sistema de gestión de mantenimiento en Mecánica Diesel JOC E.I.R.L. con índice CMSI, Chiclayo, 2025(Universidad Nacional de Jaén, 2026-05-04) Torres Javier,Victor Manuel; Mendoza Montengro,Lin Yuntang; Felix Poicon,Edwin Carlos LeninLa presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de sostenibilidad del sistema de gestión de mantenimiento de la empresa Mecánica Diesel JOC E.I.R.L., mediante la aplicación del índice CMSI. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, de corte transversal y alcance descriptivo-diagnóstico con componente propositivo. Para la recolección de información se utilizó el índice CMSI, complementado con la observación directa de los procesos de mantenimiento. Los resultados evidenciaron deficiencias en la planificación del mantenimiento, el registro de intervenciones, la detección de fallas, la disponibilidad de repuestos y herramientas, la antigüedad de la maquinaria y la limitada capacitación técnica del personal. El análisis de Pareto indicó que las categorías maquinaria y método concentraron el 73 % de las causas del incumplimiento del sistema. Asimismo, la evaluación global mediante el CMSI arrojó un valor de 0.34, ubicando al sistema en un nivel bajo-intermedio de sostenibilidad. Se concluyó que existen brechas significativas en la gestión de mantenimiento, principalmente en las perspectivas financiera y de procesos, así como en aspectos de seguridad, salud y medio ambiente. En respuesta, se formuló una propuesta de mejora basada en el ciclo de Deming, orientada a fortalecer la sostenibilidad del sistema.Ítem Análisis de la eficiencia energética en la cocción de alverja (Pisum sativum) con GLP utilizando ollas a presión y ollas convencionales”(Universidad Nacional de Jaén, 2026-04-28) Flores Rojas,Gerald Junior; Leyva Fernández,Ginomino Giussephe; Rodríguez Ordoñez, Freddi Roland; Febre Martínez, Cristhian PaulEste estudio aborda el alto consumo doméstico de GLP durante la cocción de leguminosas; su objetivo fue cuantificar el consumo y el tiempo de cocción de alverja (Pisum sativum) en olla a presión (OP) versus olla convencional (OC) y evaluar la rentabilidad de OP. Se trabajó con muestras de 50–250 g (n = 10 ensayos, uno OP y uno OC por tamaño). Se diseñó un sistema gravimétrico (balanza–balón de GLP) para medir la masa de gas por lote, se registró el tiempo, y se calcularon el consumo específico (kg GLP/kg alverja) y el costo energético específico (CEE) usando S/ 4.90/kg; la rentabilidad se estimó vía payback con ΔI = S/ 260. Resultados: OP redujo el consumo específico ~74% (promedios: 0.091 vs 0.366 kg/kg), el CEE ~75% (0.446 vs 1.794 S/·kg) y el tiempo ~75% (10–18 min vs 54–65 min). Estos hallazgos, consistentes entre tamaños de lote, evidencian mayor eficiencia energética y menor costo por kg con OP. Con 250 g y 4 usos/sem, el payback es ≈44 meses, y con 6–7 usos/sem baja a ≈30–25 meses. Conclusión: la olla a presión es técnica y económicamente preferible, ofreciendo ahorros sustanciales y tiempos de recuperación razonables en contextos domésticos y comerciales.Ítem Diseño y construcción de Mini Horno eléctrico para muestras experimentales en el rubro de panificación, con sistema de control programable de la temperatura(Universidad Nacional de Jaén, 2026-04-27) Tirado Urteaga,Jesús Edwin; Vasquez Cruzado,Elmer Roiser; Pinedo Nava,Henry OswaldoLa presente investigación tuvo como propósito diseñar y construir un mini horno eléctrico para muestras experimentales en panificación, orientado a responder a la necesidad de contar con equipos compactos, seguros y de bajo costo en entornos académicos y de investigación. La propuesta busca optimizar la experimentación en panificación mediante un prototipo capaz de reproducir condiciones de horneado controladas, garantizando uniformidad térmica y confiabilidad en los ensayos, en contraste con los hornos industriales o domésticos que no se ajustan a escalas reducidas de análisis. En el desarrollo de la investigación se aplicó una metodología integral que combinó herramientas de diseño asistido por computadora, análisis térmico y validación experimental. El modelado en CAD permitió definir la geometría del equipo y prever su comportamiento estructural, mientras que las simulaciones en ANSYS posibilitaron evaluar distintos materiales y configuraciones de aislamiento antes de la fabricación. El sistema de control desarrollado permitió establecer un manejo confiable de la temperatura en los ensayos que se realizaron a (150 °C, 180 °C, 200 °C y 220 °C), mostrando estabilidad y capacidad de respuesta ante variaciones de operación. Este nivel de desempeño evidencia que es posible integrar soluciones electrónicas accesibles en equipos experimentales. Durante la fase experimental, el prototipo mostró un comportamiento térmico consistente con las predicciones de simulación, garantizando uniformidad en el proceso de cocción y manteniendo condiciones seguras en la superficie exterior donde se alcanzó temperaturas de (33.5 °C, 34.7 °C, 37.8 °C y 43.3 °C). Estos resultados no solo validaron la metodología aplicada, sino que también demostraron la viabilidad de utilizar el equipo como práctica herramienta para estudios de panificación a pequeña escala.Ítem Prototipo de un sistema de carga de baterías con energía fotovoltaica para el laboratorio de física de la UNJ(Universidad Nacional de Jaén, 2026-04-24) Mejía Vllalobos,Eyler; Mejía Villalobos, Kessley; Rodríguez Ordoñez, Roland Freddi; Fuentes Maza, FransEl presente trabajo de investigación tuvo como objetivo desarrolla un prototipo automatizado de sistema de carga de baterías alimentado por energía fotovoltaica, con el fin de optimizar la gestión energética y promover el uso de tecnologías renovables. Mediante una investigación descriptiva y proyectiva se determinaron los requerimientos técnicos del laboratorio, identificándose una demanda diaria de 80.10 Wh para la carga de baterías de 3.7 V y 9 V, la cual se ajustó a 100.13 Wh considerando pérdidas del sistema. Con base en la irradiancia promedio anual de 4.29 kWh/m2/día, se dimensionó e implementó un sistema compuesto por un panel solar de 40 W, un controlador PWM, una batería de 12 V y 25 Ah, convertidores DC-DC, módulos TP4056, un sistema de relés y un microcontrolador Arduino UNO. Los resultados cualitativos indicaron que el prototipo opera de manera estable, mantiene valores de carga dentro de rangos seguros y ejecuta la conmutación automática con precisión, garantizando un suministro continuo que supera la demanda energética diaria. Se concluye que el sistema es técnica y operativamente viable para su aplicación en cualquier entorno.Ítem Aplicación de Deep Learning y dron en una línea de transmisión para aumentar la productividad en detección de fallas en aisladores, Jaén-Cajamarca(Universidad Nacional de Jaén, 2026-04-17) Laban Chuquipoma,Juan Eduardo; Cubas Quevedo,Salomón; Llanos Sánchez,Luis Miguel; Shimabuku Ysa,Ricardo ÁngelLa investigación aborda el problema de la baja productividad, el elevado tiempo de procesamiento y los riesgos operativos asociados al método tradicional de inspección visual de aisladores en líneas de transmisión, el cual depende de la experiencia del personal y presenta limitaciones para la detección oportuna de fallas. El objetivo general fue aplicar Deep Learning y dron en una línea de transmisión para aumentar la productividad en detección de fallas en aisladores, Jaén – Cajamarca. Se desarrolló una investigación aplicada, con enfoque cuantitativo y diseño no experimental, recopilándose información del procedimiento tradicional mediante entrevista y observación; posteriormente se implementó un modelo de detección automática basado en YOLOv11, entrenado con una base de datos de 2239 imágenes de aisladores en buen estado, sucios, roto/flameado y validado con 430 imágenes, y se comparó el rendimiento frente al método tradicional. Los resultados evidenciaron que el método tradicional permite inspeccionar entre 8 y 10 estructuras por día, mientras que la integración con dron y Deep Learning incrementó la capacidad a 42 estructuras por jornada; además el modelo alcanzó una precisión del 95.6%, un Recall del 96.3% y una mAP@0.5 de 97.7%, reduciendo el tiempo de análisis en gabinete de 72 a 0.55 segundos por imagen. Se concluye que la propuesta incrementa la productividad en 367%, reduce costos en 19% y minimiza riesgos operativos, constituyéndose una alternativa tecnológica eficiente y viable para modernizar los procesos de inspección de infraestructuras eléctricas.Ítem Construcción de vehículo eléctrico tubular biplaza para el transporte en la ciudad de Jaén – Perú(Universidad Nacional de Jaén, 2026-04-15) Quintana Huanca,Klein Maykol; Díaz Gonzáles,Leither Freddy; Fuentes Maza, Frans; Felix Poicon, Edwin Carlos LeninLas ciudades generan más del 70 % de las emisiones globales de CO2 y alrededor de un tercio proviene del transporte motorizado convencional (ONU-Habitat, 2016; ISO, 2021). En el Perú, las emisiones de GEI casi se duplicaron entre 1990 y 2022, con incrementos superiores al 260 % en el sector transporte; Cajamarca elevó su índice de motorización y aportó cerca del 5 % de las emisiones nacionales de CO2 por transporte (CEPLAN, 2023; INEI, 2023). Este contexto hizo necesaria una alternativa de movilidad sostenible para Jaén, donde el uso intensivo de motocicletas y mototaxis agrava la contaminación ambiental y sonora. El proyecto planteó la construcción de un vehículo eléctrico tubular biplaza para transporte urbano, con capacidad total aproximada de 660 kg, considerando el peso del vehículo, dos ocupantes y carga útil. Se diseñó un chasis en galvanizado mediante modelado CAD y análisis estático por elementos finitos, verificando tensiones inferiores al límite elástico del material y desplazamientos admisibles para la carga máxima prevista. Se integraron los sistemas de suspensión, dirección, frenos, un banco de baterías de 60 V - 45 Ah y un motor eléctrico de 1000 W con transmisión reductor - corona. Las pruebas en pista registraron velocidades de 30 - 40 km/h y una autonomía cercana a 60 km por carga, demostrando la viabilidad técnica y el aporte ambiental del prototipo para la ciudad de Jaén.Ítem Diseño de máquina trituradora de plástico pet automatizada para mejorar el proceso de reciclaje en Jaén(Universidad Nacional de Jaén, 2026-04-07) Celis Guerrero, Yoner; Coronado Fernández, Jhoan Yerson; Felix Poicon, Edwin Carlos LeninLa contaminación por plásticos y el limitado aprovechamiento de residuos PET representan un problema ambiental crítico que también impacta en las provincias, como Jaén, donde el reciclaje se realiza de forma manual y con baja eficiencia. En este contexto, el proyecto desarrolla el diseño de una máquina trituradora de plástico PET automatizada, orientada a mejorar el proceso de reciclaje local mediante una solución de baja potencia y factible de fabricar en talleres locales. La máquina se basa en un triturador de doble eje con discos cuchilla de cuatro dientes en acero AISI 1045, montados sobre ejes de acero aleado y soportados en una caja de trituración y mesa en acero ASTM A36. A partir de las propiedades mecánicas del PET y la selección de triturado para una botella de 650 ml, se obtuvo una fuerza de corte de 3,2 kN y un par en el eje triturador de 248 N·m, que definieron el dimensionamiento de cuchillas, ejes y el sistema de transmisión piñón - engranaje (5M– 15T / 5M–32T), accionado por un motorreductor hipoidal ZDF3 de 1,5 kW a 75 RPM. El uso del sensor, como elemento de detección, permitió una señal directa y confiable al módulo LOGO. El volumen útil de la tolva de 0,123 m3 permite alimentar 96 botellas por carga y una capacidad teórica de 44 botellas/min, validada estructuralmente mediante análisis estático con factores de seguridad considerados para la operación optima de la máquina trituradora.Ítem Diseño de un sistema de riego automatizado basado en tecnologías de Internet de las cosas en el vivero municipal de Tabaconas–San Ignacio(Universidad Nacional de Jaén, 2026-03-25) Adrianzen Yajahuanca, Juan Manuel; Neira Galvez, Jose Nelo; Rodríguez Ordoñez, Freddi Roland; Correa Chilón, David GeremíasEl presente trabajo desarrolla el diseño de un sistema de riego automatizado basado en tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) para el Vivero Municipal de Tabaconas – San Ignacio, con el propósito de optimizar el uso eficiente del recurso hídrico y promover la sostenibilidad energética en entornos rurales sin acceso a la red eléctrica. La investigación se realizó bajo un enfoque de diseño técnico–analítico, considerando las condiciones reales de operación del vivero. El sistema propuesto integra sensores de humedad del suelo, válvulas solenoides, una bomba de 12 VDC, el microcontrolador Arduino Mega 2560 R3, el módulo Bluetooth HC-05 y un panel solar de 40 W, implementados mediante una lógica de control por histéresis (Hmin = 40 %, Hmax = 60 %). Los resultados del diseño demuestran la viabilidad técnica, económica y ambiental del sistema, con un costo estimado de S/ 7 667.00, capaz de reducir el consumo de agua hasta en un 40 % y garantizar autonomía energética mediante energía solar. Asimismo, el estudio evidencia la pertinencia de aplicar soluciones IoT accesibles y sostenibles en la gestión del riego forestal, contribuyendo a la eficiencia hídrica, al desarrollo tecnológico local y a la conservación ambiental en el distrito de Tabaconas.Ítem Diseño de mezcladora semiautomatizada para elaborar concreto celular en ladrillera Yntor en 2025(Universidad Nacional de Jaén, 2026-03-20) Yntor Hintor, Willian Marin; Felix Poicon, Edwin Carlos LeninLa presente investigación tuvo como objetivo diseñar una mezcladora semiautomatizada para optimizar la producción de concreto celular en ladrilleras artesanales. Metodología aplicada, de tipo aplicada, cualitativa, con enfoque cualitativo y diseño no experimental, empleándose como técnica la observación directa, utilizando una ficha de levantamiento de campo para el registro de datos operativos del proceso. Inicialmente, se diagnosticó que el mezclado era manual, presentando baja eficiencia y limitada capacidad productiva, alcanzando aproximadamente 2 500 ladrillos por día con cuatro operarios. En respuesta, se diseñó un equipo con un tambor de 2.86 m3, sensores de caudal, relé programable y sistema de dosificación, capaz de incrementar la producción hasta 15 000 ladrillos por jornada. La arquitectura de control se estructuró en bloques funcionales de carga, mezcla y descarga, incorporando interbloqueos de seguridad y modos de operación manual y automático para una gestión integrada del proceso.Ítem Propuesta de un sistema de generación eléctrica a partir de biogás para el suministro eléctrico del fundo Nuevo Mundo, Imaza - Amazonas(Universidad Nacional de Jaén, 2026-01-28) Flores Ramirez,Pedro Eli Omar; Uriarte Fernández,Jairo; Fernández Mera,José AndrésEn el Fundo Nuevo Mundo (Imaza–Amazonas) se propone valorizar el estiércol bovino para producir biogás y generar electricidad, asegurando suministro continuo y reducción de costos e impactos; estudio aplicado y descriptivo-proyectivo; se auditó la demanda (2.26 kW instalados; 5.72 kWh/día), se censó el conjunto de ganado (64 reses) y se dimensionó un biodigestor tubular Biobolsa BB30 con TRH = 20 días y dilución 1:2; la selección tecnológica se realizó con matriz de criterios, y el grupo electrógeno de 3 kW se definió por la curva carga–consumo; la evaluación económica consideró horizonte = 10 años y tasa de descuento = 10 %, incorporando CAPEX y OPEX; se estimó una producción de 16.9 m³/d de biogás (25–30 kWh/d), suficiente para cubrir la demanda actual; con estos supuestos, los indicadores fueron: VAN = S/ 3,273.95 y TIR = 12.43 %, confirmando viabilidad; la solución aporta continuidad del servicio, reduce la dependencia de diésel y genera digestato utilizable como biofertilizante; en conclusión, el sistema propuesto es técnica y económicamente factible para contextos rurales amazónicos, con potencial de réplica y escalamiento comunitario, condicionado a capacitación operativa y mantenimiento preventivo, además de una gestión adecuada de seguridad e higiene en el manejo del digestor y del gas.Ítem Implementación de un módulo didáctico para la enseñanza de técnicas de control automático para el Laboratorio de automatización y control de la Universidad Nacional de Jaén(Universidad Nacional de Jaén, 2026-02-13) Torres Segovia,Luis Enrique; Guerrero Pintado,Juan Andrade; Núñez Pintado,Lenin FranchescolethEl presente proyecto desarrolla la implementación de un módulo didáctico para la enseñanza de técnicas de control automático, utilizando un motor DC de 12 V con encoder, un microcontrolador Arduino Mega 2560 y el entorno MATLAB/Simulink. Se modeló el comportamiento electromecánico del motor mediante ecuaciones diferenciales y función de transferencia, logrando una simulación teórica que luego fue contrastada con el modelo real. El sistema incorpora sensores de corriente y voltaje, junto con un controlador PID que regula la velocidad del motor en función de una referencia. Los resultados mostraron un comportamiento estable y coherente entre el modelo teórico y el real, evidenciando pequeñas diferencias por ruido de medición y limitaciones del hardware. En conclusión, se logró implementar de manera exitosa un módulo didáctico funcional, replicable y adecuado para prácticas de laboratorio, permitiendo al estudiante analizar y comparar el comportamiento teórico y experimental de sistemas de control en lazo abierto, cerrado y bajo control PID.Ítem Análisis del rendimiento eléctrico del deshumidificador en el secado de café de uso de los productores en la provincia de Jaén – Perú(Universidad Nacional de Jaén, 2026-02-03) Mendoza Becerra,Edgar Renato; Sempertegui Santos,Ghino Alessandro; Felix Poicon,Edwin Carlos LeninEl secado de café es un proceso crucial en la producción de este grano principalmente en la provincia de Jaén, departamento de Cajamarca y la eficiencia energética de los sistemas es un factor clave para los productores cafetaleros. En este contexto, el presente estudio desarrollado en esta investigación de tesis tiene como objetivo analizar el rendimiento eléctrico del deshumidificador utilizado en el secado café, evaluando su eficiencia energética y el tiempo de secado para los productores cafetaleros. El tipo de investigación fue aplicada, correspondiente a un nivel descriptivo comparativo y con diseño experimental, utilizando mediciones de consumo energético y comparando los datos obtenidos con los estándares de eficiencia en el secado de café. Para ellos se emplearon herramientas de medición eléctrica y software especializado para el análisis de datos. Los resultados obtenidos permitieron identificar que el uso del deshumidificador fue eficiente ya que controla la humedad y el uso optimizado de la energía crucial para mantener los costos operativos bajos mientras se asegura la calidad del café a comparación de los secados tradicionales (como uso de camas africanas) y secados mecánicos que utilizan combustibles fósiles que esta es útil cuando el secado tradicional no es viable por cambios climáticos. Por otra parte, se propuso un conjunto de recomendaciones para optimizar su uso del deshumidificador, lo que contribuiría a la reducción de costos operativos y al mejoramiento del proceso de secado de café por parte de los cafetalero en la ciudad de Jaén.Ítem Implementación de sistema para inspección aérea de transformadores por imágenes térmicas con visión artificial en la ciudad de Jaén, 2024(Universidad Nacional de Jaén, 2026-02-03) Monja Tavara,Gary Dailer; Rivera Saavedra,Yhanmarco; Nuñez Pintado,Lenin FranchescolethEn la ciudad de Jaén, la creciente demanda energética hace necesario mejorar la inspección de trasformadores eléctricos, ya que los métodos Manuales presentan riesgos y limitaciones en seguridad, precisión y acceso. Por este motivo, la investigación tuvo como objetivo implementar un sistema para inspección aérea de trasformadores por imágenes térmicas con visión artificial para evaluar el estado operativo de los transformadores. El método utilizado fue de tipo aplicado, con enfoque cuantitativo, nivel descriptivo y un diseño tecnológico, utilizando un dron como soporte para la cámara térmica y poder registrar y analizar las temperaturas. Para Validar la calibración del sistema se realizaron pruebas comparativas con dos multímetros, empleando como referencia el calentamiento del motor de una motocicleta. Como resultados en la inspección se obtuvo un registro de temperaturas de cinco transformadores, todos dentro del rango normal de operación según manuales técnicos. La evaluación técnica confirmó que el sistema mide temperaturas con precisión (mientras menor sea el tamaño del objeto a medir mayor será el error de lectura). En el aspecto económico, el proyecto mostro ser rentable al obtener un VAN DE S/. 14, 103.93 y una TIR del 99.86%.Ítem Diseño de una máquina hidráulica semi-automática para la producción de ladrillos king kong en el sector Fila Alta – Jaén - Cajamarca(Universidad Nacional de Jaén, 2026-01-22) Pérez Rojas,Sergio; Huatangare Rojas,Janner Joiser; Olivera Aldana,Mario Félix; Llauce Santamaría,Rosario YaquelinyLa investigación tuvo como objetivo diseñar una máquina hidráulica semi-automática para la producción de ladrillos King Kong en el sector Fila Alta- Provincia de Jaén. La motivación surgió por la necesidad de implementar tecnología accesible que mejore la productividad de ladrillos, actividad fundamental para el desarrollo de la construcción en el sector. La metodología fue de tipo aplicada, de enfoque cuantitativo y con diseño no experimental, limitándose a la fase de diseño. Para el desarrollo del trabajo se aplicó conocimientos y principios de ingeniería mecánica e hidráulica, y software de diseño CAD y FluidSim para su representación y validación. Los resultados de diseño técnico fueron la elaboración de planos estructurales, selección de materiales y un análisis económico preliminar con un VAN de S/. 24,858.21 y un TIR de 47% indicando una recuperación de la inversión en un periodo de 1 año y 10 meses. Concluyéndose que el diseño de la máquina hidráulica semi-automática resultó factible tanto desde un punto de vista técnico como económico.Ítem Diseño de prototipo de turbina eólica de eje vertical para energizar sistema de sensores remotos del Centro Vulcanológico Nacional-IGP(Universidad Nacional de Jaén, 2026-01-22) Altamirano Silva,Darwin Jesús; Vásquez Mejía,Emerson Junior; Pinedo Nava,Henry OswaldoEl Centro Vulcanológico Nacional del Perú enfrenta limitaciones energéticas en sus estaciones de monitoreo debido a la dependencia exclusiva de sistemas fotovoltaicos, cuya eficiencia se ve afectada por la acumulación de ceniza, polvo y humedad. Ante esta problemática, se desarrolló el diseño, fabricación y evaluación de un prototipo de turbina eólica de eje vertical tipo Savonius como fuente complementaria al sistema fotovoltaico existente. El diseño se realizó mediante herramientas CAD y CAE, obteniéndose una turbina de 1.30 m de altura y 0.52 m de diámetro, optimizada estructuralmente para operar en condiciones de viento variable. Las simulaciones CFD confirmaron un flujo aerodinámico estable con velocidades entre 0 y 10 m/s, mientras que las pruebas experimentales mostraron potencias máximas en el segundo y tercer día con 11.84 W y 11.30 W respectivamente, con una energía acumulada de hasta 8.0958 Watt-hora/día y un promedio general de 7.21 Watts-hora/día. Los resultados demostraron la viabilidad técnica y funcional del sistema para cubrir parcialmente la demanda energética de 15 Watt-hora de los sensores de monitoreo. Se concluye que la implementación de la turbina eólica complementará eficazmente el sistema solar, mejorando la autonomía y resiliencia energética de las estaciones, y asegurando un monitoreo volcánico continuo y confiable.Ítem Diseño de un sistema de monitoreo automatizado para los elevadores de cangilones del molino de arroz Piladora del Sol en la ciudad de Jaén-Cajamarca(Universidad Nacional de Jaén, 2026-01-22) Mera Herrera,Howard Will; Nuñez Pintado,Lenin FranchescolethExisten diferentes tipos de molinos a nivel mundial, uno de ellos es de arroz, el cereal más producido. Para que este sea procesado pasa por distintas etapas, una de ellas es el transporte, donde ocurren estancamientos, un problema que afecta el procesamiento del cereal. A partir de esta problemática, se planteó como objetivo diseñar un sistema de monitoreo automatizado para los elevadores de cangilones con la finalidad de evitar estancamientos. El tipo de investigación fue aplicada y su diseño experimental, y se emplearon softwares como TiaPortal y AutoCAD para dimensionar el sistema, de esta manera, se recopiló información del proceso actual y con ello se procedió a diseñar, de modo que este sistema utiliza un Controlador Lógico Programable (PLC) para medir continuamente la velocidad de los motores de los elevadores usando sensores inductivos; si un motor funciona fuera de los parámetros establecidos, el sistema emite una alerta y detiene el elevador y las máquinas adyacentes para prevenir un estancamiento. La interfaz humano-máquina (HMI) permitió al operador visualizar el estado del sistema en tiempo real, demostrando los resultados que el que el sistema es capaz de predecir y prevenir estancamientos en cada elevador de cangilonesÍtem Desarrollo de sistema de medición del perfil vertical de velocidades de viento con dron para estimar el potencial energético eólico(Universidad Nacional de Jaén, 2026-01-21) Aldana Quilla,Yajaira Lucero; Pinedo Nava,Henry OswaldoLa evaluación del recurso eólico es esencial para la viabilidad de proyectos de energía renovable, pero los métodos tradicionales, como las torres meteorológicas, presentan limitaciones por su alta inversión, compleja logística y mediciones en posiciones fijas y de baja altura, especialmente en zonas rurales con alto potencial. Esta tesis propone un sistema integral para medir el perfil vertical de velocidades de viento mediante un dron. Se diseñó y fabricó una estructura de sujeción para acoplar un anemómetro sónico 3D TriSonica Mini a un dron DJI Matrice 350 RTK. El diseño fue validado mediante simulaciones CFD, reduciendo la interferencia aerodinámica del dron, y análisis FEA, que confirmaron una alta integridad estructural con un factor de seguridad de 15. Se desarrolló además un sistema de telemetría basado en LoRa y ESP32 integrados en placas PCB, permitiendo la transmisión de datos en tiempo real a una estación base. Un plan de vuelo vertical automatizado, programado en Python, permitió mediciones cada 5 metros desde la superficie hasta 120 m de altura. Los resultados demostraron una mínima perturbación del flujo (≈0.83 m/s) y la correcta ejecución de vuelos y recolección de datos, validando una solución tecnológica robusta, flexible y de bajo costo para la caracterización del potencial eólicoÍtem Análisis comparativo de eficiencia energética de panel fotovoltaico fijo respecto a otro con seguidor solar(Universidad Nacional de Jaén, 2026-01-13) Carhuapoma Castillo,Joel; Cayatopa Mendoza,José Luis; Pinedo Nava,Henry OswaldoEsta investigación tuvo como objetivo fundamental analizar comparativamente la eficiencia en la generación de energía entre paneles fotovoltaicos que utilizan un panel solar fijo y otro con seguimiento solar, instalados en una misma ubicación geográfica con especificaciones técnicas iguales, para el sistema con seguidor solar no se usaron sensores LDR, sino que se utilizó un algoritmo desarrollado para calcular con alta precisión la posición del sol en el cielo en función de la fecha, hora y ubicación geográfica sobre cualquier punto de la Tierra, llamado Solar Position Algorithm (SPA), este algoritmo contiene una alta precisión con un margen de error de ± 0.0003. La investigación es cuantitativa, tipo aplicada, utilizó un diseño descriptivo comparativo. La muestra estuvo conformada por los parámetros eléctricos asociados con la generación de energía de cada panel. La recolección de datos se llevó a cabo durante 25 días, por un sistema automatizado de una tarjeta de desarrollo ESP32 a intervalos de 30 segundos. Los resultados encontrados indican que la producción energética por el sistema con seguidor solar fue 7.6475 W mientras que el sistema fijo fue 6.2816 W, es decir, el sistema con seguimiento solar logró ser más eficiente que el sistema fotovoltaico fijo en un 21.74 %, las condiciones climáticas de Jaén - caracterizadas por una elevada disponibilidad de irradiancia supera los 2,3 kWh/m²/día de irradiación solar directa y una baja nubosidad matinal favorecen el uso de seguidores solaresÍtem Desarrollo de prototipo undimotriz para energizar sistema de sensoramiento remoto de calidad de agua en la Laguna de Burlan – Utcubamba – Amazonas.(Universidad Nacional de Jaén, 2026-01-05) Bravo Quispe,Edinson Raul; Guevara Requejo,Luis Fernando; Pinedo Nava,Henry OswaldoLa monitorización ambiental en cuerpo de agua remoto, como la Laguna de Burlan, enfrentan el desafío de la falta de fuentes de energía continuas. El presente proyecto, el cual se inspiró en el prototipo HiWave-5, un prototipo diseñado para aprovechar la energía cinética de las olas y convertirla a energía eléctrica, acondicionándolo a un entorno de cuerpos de agua interiores y con la función de alimentar energéticamente los sensores de monitoreo de calidad de agua. La investigación se centró en el diseño, implementación y evaluación de la posibilidad de una boya energética autosuficiente, capaz de alimentar un sistema de sensoramiento remoto para la calidad del agua (TDS y Temperatura). La metodología incluyó la caracterización del recurso energético de la laguna, donde, a partir de mediciones de viento de hasta 4.2 m/s y un Fetch estimado de 900 metros, se estimó una densidad de potencia máxima de 4.18 w/m. Se diseñó e implementó un sistema electrónico de bajo consumo que utiliza un microcontrolador ESP32-S3, un sistema de telemetría LoRa que validó la comunicación a distancias modeladas; un generador electromagnético pendular de imanes y bobinas, que pudo generar una potencia de 0.181 W. Las pruebas funcionales del prototipo en la laguna demostraron su capacidad para medir los parámetros de calidad del agua y transmitirlos exitosamente al canal de la plataforma ThingSpeak. Los resultados manifiestan que a pesar de que la laguna cuenta con un potencial undimotriz pequeñamente aprovechable, este no es del todo idóneo para suministrar energéticamente un ecosistema de sensores y telemetría, pero, si es un campo de energía renovable que con un mayor campo de estudio y presupuesto puede ser aprovechado
